2003年第3卷第4期 气体净化 ·117· 中压变换热交换器堵塞、泄漏原因及技改方法 温... -中变炉.-电加热器一热交换器(管内)一混合嚣但热交换器的堵塞问题、使用寿命问题一...
维普资讯 http:// 1 0 小氮肥 2 0 0 4年 第 l 2期 中压 变 换 热 交换 器 的 问题 探 讨 温福亚 王 国栋 张考全 ( 山东省济 宁市恒 立化工有 限公 司 2 7 2 1 6 7 ) 0 前 言 成为影晌生产的一大障碍 , 给公 司造成 了很大的 经 济损 失 。l 中压变换系统的基本情 况 1 . 1 系统工艺 流程简述 ( 1 ) 气 体流程见图 l 。气相有 2 条 副线 :
1 副 济 宁市恒 立化工 有 限公 司 1 9 9 6年 投产 的 中 压 变换 系统 因为热交的堵塞 、 泄漏 , 曾一度成为生 产中“ 瓶颈 ” 工序 。由于热交经 常发生堵 管 , 系统 阻力大 , 热 交 自身 压 差最 大 时 达到 0 . 2 5 M P a以 上, 无 法维 持系统 的安全稳 定 生产 , 须 停车处 理 。
自1 9 9 8年 以来每年 因热交停 车皆在 4次 以上 , 而 且 由于多次加水 冲洗热 交 , 造成 热 交列管 受力 温 差大 , 加之气体 中夹带粉尘杂质 冲刷列管 , 致使热 交 内漏多次 , 蒸 汽消耗 量 大幅度 上升 。热 交问题 2 2 Ⅲ塞压鳙机三段来的半水煤气一 半水煤气分膏■——一 线 是从混合器来 的半煤气 , 不经热 交换器 直接 经 电炉进入 中变炉 , 调节进 中变炉 的气体 温度 ; 2 副 线是从热交换器 出来 的变换气 , 不 经调温 水加 热 器直接进低变炉 , 调节进低变炉 的气体温度 。
广 _一 过热蒸汽 饱和塔 ——_ J 汜含量 一 热 交换曩 ( f 内卜—一 电加热量 . 1 [ 2 、 图3 。
:
= £ :
二 ■敝 辐 一 中 辨 一 ( 2 )一热 网络 、 二 热 网络热水 流程 分别见 图 其规格 为 O l 4 6 0× 3 0 。它分两部 分 , 上 部列 管材 质为不 锈 钢 , 0 2 5× 2 . 5的列管 l 5 5 0根 , 换 热 面 热水塔的水 ( 包括 一热 网络的中压脱盐水补水 ) 一 热水泵—— — — 积2 4 0 m ;下部 列管 材质 为 2 0碳 钢 , 0 2 5× 2 . 5 的列管 l 5 5 0根 , 换 热面积 7 3 0 m ; 管间变换气有 l 6根 0 1 0 8 × 4 . 5的联通管道连接 , 其整体 受压元 件材质 为 1 6 M n R 。
2 热交堵塞、 泄漏的原 因 L 水封f 一 饱和塔 一 调沮水加热量 ( f 内) 一 水加热曩 ( f 内) 图 2 一热 网络热 水 流程 再烁再生加热量的回水一 热水曩冲槽 一 二热水泵— l L — — — — — — — 一 脱 盐 水 加 热 曩 f 问 ) _ - j 图 3 二热 网络 热水 流 程 变换系统 1 9 9 5年底开 车 , 1 9 9 7年 生产稳 定 , 系统达到 设计 能力 。1 9 9 8年 以来进 一 步挖 潜增 1 . 2 主要 设备 主要设备 一览表见表 l 。
( 1 )饱 和热水 塔 。饱 和热水 塔 为填料 塔 , 其 规格为 O l 8 4 4× 2 2 , 内装 2 5 0 Y不锈 钢 规整填 料 产, 合成氨 产量达到 1 0 0 k t / a , 进变换 系统煤气 量 达到 4 7 3 4 0 m / h ( 标态 ) , 变 换 系统 已处 于超 负 荷状态 , 特别是饱 和塔在正 常生 产状态 下 明显 出 现带水现象 , 混合器的排污是常开常流水 , 热交换 器时常 发生堵 塞 , 致使热交换器阻力大而泄漏 , 变 换 系统超压 , 蒸 汽消耗 高 , 压 缩机 电耗 高 , 变换 系 统成 为生产中“ 瓶颈 ” 的工序 。
2 . 1 热交堵塞 的原 因 热交的堵塞均在 上管 板 的中心处 , 堵 塞物 成 8 0 m , 饱和塔和 热水塔 的填 料均 分 2层 , 进水 管 口有液体分布器 , 填料之间有液体再 分布器 , 饱和 塔填料每层高 为 5 7 0 0 m m, 热水塔填料每 层高为 3 7 0 0 m m, 2 塔 内部结构 相同。
( 2 )热 交换器 。热 交换 器 为列管式换 热 器 , 维普资讯 http:// , J 、 氮月 巴 2 0 0 4 年 第l 2 期 堆成堆地积在列管上 , 有 的列管被堵死 , 这些堵塞 物呈土黄 色粉末状 固体 , 其 中夹杂着黑 色的杂质 , 多次取样分析 这些 固体物 质 的成分 , 分 析结果 见 表2 。
表 1 主 要设备 一览 表 设备 名称 中变 炉 低变 炉 饱和 热水塔 形成 的腐蚀产物 随煤气 中所 夹带的水沫或水雾进 入热交 , 但变换的主要设备和管道都是不锈钢 的 , 即使有腐蚀但也不会 如此严 重。
( 3 )进变换 系统 的煤 气带人 。我们认 为这是 造成热 交经常堵 塞的主要原 因。公 司半水 煤气的 备注 设备规 格 、 型号 0 3 2 8 0× 4 0 H =l 8 6 4 2 mm 03 O 5 6 ×2 8 H=1 4 O o 0 mm 净化不 太理想 , 进 变换 系统 的是压缩 机 三段 出 口 的l 3 0℃左右 的热煤 气 , 煤气 中夹带 的煤焦油 、 煤 末、 硫泡沫 、 油水及其 它固体 杂质直接进入变换系 统, 致使一热系统 循环水 中的总 固形物 含量一 度 装B l l 7型催 化剂 6 0t , 分 3层 装B 3 0 2型催 化 剂3 0 m , 分 2层 O l 8 4 4 x 2 2 萋 咖 高达 2 0 0 0 X 1 0 以 上 。为 解 决 这 个 问 题 , 于 2 0 0 0年在变换进 口增加 了 l台水 冷器 , 将人 变换 2 热交 换器 l4 60 x 3 0 H O : 换热 面 积 97 0m 系统 的煤气冷却 到 3 5℃ 以下 并分 离油水 后再 进 变换 系统 , 但水冷器运行后 , 尽管堵管间隔时间长 l ll l O m m 落 O l 2 3 2 x 1 6 璧 兰 … 加 热器 H= 4 o 0 m m 1 4 ㈦ O l 2 2 8 x i 。
J l 1 t 管 v o o J [ ' l  ̄ 面积 2 9 5 ’ ’ 了一些 , 但没能彻底解决热交堵塞 的问题 。
2 . 2 热交泄漏原因 O l ? 从公 司多次检修 、 折检热交 的情况来 看 , 热交 的泄漏大多是 在上 管板 处 的列 管 口处 , 正对气 体 进 口管 中心部分 的列 管 口被 冲刷 腐 蚀得 薄 如纸 片, 管壁厚度不 足 0 . 4 m m, 列 管壁上 多处有穿孔 , … 半 水煤气 ( 变换气 ) 气 水分 离器 一 O l 6 3 6×1 8 H= 6 2 4 9 m m ( H= 5 2 5 8 m m) 2 0 0 R H X一 7 2 Ⅲ 内件 为 2 层 的旋 流板式 分 离结构 流量 2 8 0 m / h , 扬程7 2 m 管板与列管 之 间 的焊 缝 凭 肉眼 可见 气 孔 和 裂纹 ( 裂纹均 为不 规 则 的纵横 交 错 的龟 纹 ) 。对 于热 热泵 交 的泄漏 , 经 分析认 为主要 有 以下三个 方 面的原 因。
表 2 热 交堵塞 物 中总硫 ( 硫 化物 ) 含量 ( 1 )电化 学腐蚀 。从流程 可看 出, 变换 系统 补加 的是过热蒸 汽 , 其过 热蒸汽 补到 混合 器 的进 口, 在混合器 内与煤气充分混合后 , 从上部进 入热 交换 器 管 内。但 由于 饱 和 塔 带 水 , 加入 的 2 . 5 M P a 、 4 2 0 o C的过 热蒸 汽 要 先将 一 部分 的水 加热 汽化 , 使过热蒸汽 的热量损耗很大 , 而热 交进 口的 煤 气和蒸汽的混合温 度就 接近露 点温 度 , 加上 没 经综合分析 , 这 些 固体物质 的 主要来 源有 以 下三个方面 :
汽化的一部分水雾 , 在热交 的上管板列管部位 , 煤 气 中的 0 :
、 C O :
、 H :
S 、 C 1 一 在水 相 中 反 应 生 成 碳 酸、 氢硫酸 、 硫酸 等较强 的酸性腐蚀 介 质 , 这 就为 电化学腐蚀和露点腐蚀提供 了环境 。
( 2 )冲刷腐 蚀 。由于半水 煤气 中带 出物 多 , 净化 度不好 , 造成 煤气 中粉尘 多 , 虽 经过洗 涤塔 、 ( 1 )补水带 人。相 当多的小化 肥厂的热交换 器也常发生堵 塞现象 , 其原 因之一 就是在 一热 网 络 系统所补人 的软水 中含有 较多的盐类物质 。这 些盐类物 质随煤气中所夹带 的水沫或水雾进入热 交, 受热后水分蒸发 , 而盐类物质在热交列管 内沉 积造成堵 塞管 道 。然而 所补 人 的是脱盐 水 , 其 中 所含盐类物质极 少 , 不会 造成热 交在 如此 短的 时 间 内发生堵塞 。
脱硫 系统 、 分离器 、 饱 和塔 等多道工 序进行 净化 , 但仍 不可避 免地 被带 到热 交 , 这从 热交 的堵 塞物 可看 出 , 用热水洗 热交 时 冲出的污水 中有很 多黑 色的细小的煤粉。半水煤气 中夹带 的粉尘杂质从 热交上部进入无挡 板装 置 的热 交 内 , 使 不耐磨 的 ( 2 )腐蚀产物 。不排 除设 备和管 道受腐蚀 后 维普资讯 http:// l 2 小氮肥 2 0 0 4年 第 1 2期 不锈钢钢管管壁很快 被 磨薄 , 导 致经 常发 生穿孔 现象。
( 3 )应力腐蚀 。热交堵塞时均 采用加热水 冲 洗, 停 车后 , 用9 5℃ 的热水 从 上部加 到灼 热 的热 交列管 内, 使热 交 的列管受 到 冲刷 和冷热 交替 造 保护板 , 在 每个列管 口加 了 O 1 9 X l 、 长1 0 0 m m的 不锈钢保护套管 , 这样 就保 护 了列管 及列 管 和管 板之 间的焊缝不受强腐蚀介 质的电化学腐蚀 和露 点腐蚀 , 从 而大大延 长热交 的使用寿命 。
下一步改造 可将热 交换 器分 为两 个 , 第一 热 成 的应力变化 的双 重 因素 , 加重 了列管 泄漏 的程 度。
交 为小换热面积 的全 不锈 钢设 备 , 可作 为预腐 蚀 器, 第二热交为大换热面积 的碳钢设备 , 处理 出现 问题 的第一小 热交会 省 时省力 ; 还可将第 一 热交 的流程 改 为煤气 从 底 部进 、 上部 出 , 即使煤 气 带 水、 带杂 质 , 可 以从 热交底部 及 时排污 , 就缓 解 了 3 热 交系统 的改造和设 想 因前所述原 因 , 进变换 系统 的半 水煤 气 净化 不好 , 饱和塔循环水 中固形物含量 高 , 饱 和塔超 负 荷带水 至热交 内, 这些 溶解 在水 中的盐类 物质 随 煤气中所夹带 的水 沫或 水雾 进入 热交 , 受 热后 水 分蒸发而盐类物质便 在 热交 列管 内结垢 , 堵 塞热 交形成阻力 , 而频繁 地停 车加水 冲洗更 加重热 交 的泄漏 。所 以就把改造 的重 点放 在饱和塔和热交 系统 。
3 . 1 饱和塔 系统 的改造 气 体对列管的冲刷和腐蚀 。
4 改造后的效果 2 0 0 1 年 l 0月份 大修 热交 和 饱 和塔 改 造 成 功, l 1 月 份 开 车 至今 再 没 有 因为 热 交 问题 停 过 车, 热交系统 已连续低 阻运行 1 年多 , 为公 司挽 回 经济损失 1 0 0多万元 , 而且 由于热交阻力小 、 变换 系统压 差小 、 压缩机 电耗下降 , 变换系统蒸汽消耗 也明显降低 , 节省 了中压蒸汽 , 使公司的发 电机组 达到设 计发 电能力 和 良好运行 状态 , 也使 公 司 的 一 经过多方考察 、 调研 , 公 司在 2 0 0 1 年秋季大修 时与石家庄正元公 司合 作将饱和塔 改为新 型垂 直 筛板塔 , 单塔生产能力增产 2 5 %, 杜绝 了饱 和塔的 超负荷带水 问题 , 进入热交的煤气和蒸汽 的混合气 就是过热的 , 即使煤气 中含有较多的 H S 、 0 、 C O , 条龙生产达到 了安全 长周期 稳定 运行 的状 态。
表 3 改造前 、 后热 交 自身 阻力测 试数 据 系统改造后 的工艺情 况见表 3 、 表4 。
没有水雾的存在也就没有滋生强腐蚀性介质 的“ 温 床” , 也就避免 了电化学腐蚀和露点腐蚀。
由于此垂直筛板塔传 质效 率高 、 传 质区域 广 、 处理能力 大 , 它的塔高远低 于填料塔 , 所 以为配合 饱和塔 的改造 , 将饱和塔进 液管下 降 2 . 5 m, 又增 大了上部分 离空 间 , 在 塔顶部 又 装 了旋流 板分离 器, 在 出气管道上也装 了管道分 离器 , 相 应就有 了 3道防线来 分离气 相 中夹 带 的微 小雾 沫 , 这样 就 彻底解决 了气体 带水人 热 交 的问题 , 既延 长 了热 交的使用 寿命 , 又保护 了中变催化剂 。
3 . 2 热交系统的改造 针对冲刷腐蚀 问题 , 在气 体管 人 口处加 l 块 圆形挡板 , 以1 9 m / s 以上高 速 的. 、 夹带 杂 物 的半 水煤气进到热交后 , 冲到挡板上后再反折 回热交 , 不再 直接 冲刷列 管 , 避免 了不 锈钢 列管 的直接 冲 刷腐蚀 。
( 1 )减少停车次 数。1 9 9 8年至 2 0 0 1 年 4年 内因处理热交 共停 车 l 8次 ( 秋 季 大修 除外 ) , 中 型氮肥 厂每停 1 次车 大约损失 2 0万元 , 4年共 损 失3 6 0万元 , 自2 0 0 2年 以来没有 因为变换 热交而 停车 , 每年为公 司挽 回经济损失 9 0万元 。
为 了防止 电化学腐 蚀 和露 点腐蚀 , 将 新 热交 的上管板加了 3 层 厚度 为 l m m 的不锈钢 隔热层 维普资讯 http:// 小 氮肥 2 0 0 4年 第 l 2期 1 3 全 低 变 改 中低 低 流 程 改 造 小 结 高 雁 ( 责 州毕节虹翔化 工有 限公 司 公 司原有变换系统为全低变流程 , 由于工艺 、 设备上存在一些问题 , 多年来 的运行状况 不理想 , 主要表现在 以下几方面 :
5 5 1 7 1 3 ) ( 3 )由于全低 变工艺 操作 温度 相对较 低 , 在 换热设 备处蒸 汽极 易产生冷凝 而造成换热设备腐 蚀, 造成停车次数增加 。堵管既影 响了生产 , 又降 低换 热设备换 热效 果 , 同时又造 成整个 系统 的阻 力增 加 。
( 1 )由于半水煤气 中 0 :
含量经 常跑高 、 煤 焦 油含量高 , 除氧 、 除油效果差 , 除氧剂易失效 , 造 成 低变一段触媒失 活快 , 系统阻力增加 , 触媒使 用寿 命缩短 。
( 2 )由于全低 变工艺对半水 煤气 中硫含量要 求较 高 , 在全低变使用初期 , 由于未设置变换气脱 硫 系统 , 变换 气 中 H :
S含 量高 , 造 成脱 碳 系统 产 生硫堵 , 精炼 带液 事故 频繁发 生 。后来 利用 碳化 系统部分设备改 造为变 换气脱 硫设 备 , 才解 决 变 换气 中 H :
S含量高 的问题 。
表 4 改造前、 后变换系统工艺情况对照 ( 4 )全低 变 工艺 在 多 年来 不 断 的修 改 过程 中, 又增加 了一些分离设备 , 导致整个 系统 流程复 杂, 弯头多 , 阻力大 。
针对 以上 问题 , 在2 0 0 3年 8月大修技改过程 中, 为 了达到 6 0 k t / a合成氨 的 生产 能力 , 将变换 系统 改为中低低 流程。
1 中低 低 流 程 及 改 进 年的经济效 益为 :
0 . 3 5× 1 9× 1 0 = 6 6 . 5 ( 万元 ) 。
( 3 )节约 蒸汽 。热交 改造 后 , 变换 系统 阻力 降低 、 吨氨蒸汽消耗下降 , 由表 4可 看 出, 2 0 0 2年 比2 0 0 1 年吨氨蒸汽耗平均下降约 2 3 5 k g , 仅热交 换器改造一项 吨氨节约蒸 汽 1 5 0 k g 。按每吨蒸汽 5 0 元计 , 则 每年节约资 金 :
5 0×1 5 0×1 0×1 0 ~= 7 5 ( 万元 ) 。
( 4 )节省设备 维修费用 。从 1 9 9 8年 至 2 0 0 1 年 4年间共 3次 更换 整个 热 交 、 3次更 换 热交 上 段, 每次检修均用 高压水 射流车 清洗 热交 , 而且打 压堵漏 , 在设 备的维 护保 养上 花费 了大量 的人 力 物力 。
自2 0 0 2年 以来没 有在 热交 的维 修上 花 费 精力 , 每年为公司节省设备维护费用达 6 5万元 。
( 5 )安全 效益 。热交和饱 和 塔 改造后 , 解 决 了饱和塔超负荷带水问题 , 杜绝 了热 交的堵 塞 , 防 ( 2 )降低电耗。由于变换 系统 阻力的降低和 热水循环量 的减少 , 压缩机 及热 水 泵 电耗 大 幅度 止了热交的泄漏 , 维持 了变换 系统 的安全稳 定生 产, 保证 了变换 系统各 工艺条件 的 良好运行 , 大大 节省 了检修费用 和蒸 汽及脱 盐水 用量 , 为合成 氨 下降, 1 9 9 8年 至 2 0 0 1年 平均 吨氨 电耗 为 1 5 8 5 k wh , 2 0 0 2年平均 吨氨 电耗 为 1 5 6 6 k wh , 吨 氨 电 耗下降 了 1 9 k wh 。电价 以 0 . 3 5 k wh计 , 则 每 系统 的长周期稳 定 生产 提供 了保 障 , 也 为下 一步 变换 系统 的“ 中低低 ” 改造奠定了基础 。
中压变换热交换器的问题探讨(论文) 如要提出功能问题或意见建议,请 点击此处 进行反馈. 中压变换热交换器的问题探讨(论文) 暂无评价 | 0人阅读 | 0次下载 | 举报文档 中?...
【文摘】济宁市恒立化工有限公司1996年投产的中压变换系统因为热交的堵塞、泄漏,曾一度成为生产中“瓶颈”工序.由于热交经常发生堵管,系统阻力大,热交自身压差最大时...
中压变换热交换器的问题探讨 0 前言济宁市恒立化工有限公司 1 996年投产的中压变换系统因为热交的堵塞、泄漏 ,曾一度成为生产中“瓶颈”工序.由于热交经常发生堵管 ,系统...